1、電動機的散熱問題 電動機經過變頻器變頻后,轉速降低,其電機風扇的散熱效果也要降低。 2、空壓機的潤滑問題 空壓機的轉速越低,潤滑油的耗量也就越小,其潤滑效果越差。 3、系統壓力設定問題 在滿足生產工藝的要求下,壓力設定越低越好,因為空壓機的排氣壓力越高,所需的電機軸功率越大,電機耗電也就越多。 針對以上問題,我們綜合節能效果和空壓機的機械特性,考慮了多種方案,最后把系統壓力設定為0.6MPa,把變頻器運行頻率下限設定為26HZ,這樣,即能滿足空壓機散熱和潤滑的需要,又能最大限度的降低電能損耗。空壓機系統變頻器改造完成后,一次試車成功,運行穩定,效果明顯。 五、 節能效果及綜合效益分析 改造前,空壓機工頻滿載運行電流為140A,運行時間1分鐘;空載運行電流為90A,運行時間2分鐘,頻繁的加載和卸載。改造后,空壓機運行頻率經常在30HZ-40HZ,運行電流平均為70A,基本上沒有卸載時間。空壓機平均每天工作16小時,每月工作25天。空壓機每月用電量計算如下: W前=√3( I×U)×12×25÷1000 =1.73×(140×1/3+90×2/3)×380×16×25÷1000 =28057.8(度) W后=1.73×70×380×16×25÷1000 =18407.2(度) 每月節省電量= W前-W后 =28057.8-18407.2 =9650.6(度) 按每度電0.6元計算,每月可節省電費=9650.6×0.6=5790.36(元) 整套空壓機系統改造費用5萬元左右,約10個月就能收回設備投資。 誠然,節能是變頻改造帶來的一大好處,但并不是唯一的,空壓機變頻改造后,還有以下優點: 1、電動機從2HZ開始軟起動,對電機、空壓機、電網的沖擊大為減小。 2、延長了設備的使用壽命,減少了設備的維修量和維護費用。 3、進一步完善了保護功能,如熱保護,過電流、過電壓、欠電壓、短路、缺相保護等功能。 4、操作簡單方便,運行平穩,電極、空壓機溫升正常,噪音、振動減小。 5、不再頻繁的加載和卸載,供氣壓力穩定,提高了產品質量

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